裝置還是原來的裝置,前后生產單元也未做改變,大慶石化總廠只是通過調整參數(shù)和工藝配方,使ABS裝置接枝聚合反應時間由原來的7.5小時縮短為6小時,從而將這個單元的產能提高了36.4%,每年可增加效益993萬元。
11月1日,大慶石化總廠自主研發(fā)的‘6小時接枝聚合工藝’實現(xiàn)正式工業(yè)化生產一個月,經(jīng)檢測,產品各項性能指標全部達標,其中沖擊強度和拉伸強度都優(yōu)于中國石油天然氣集團公司標準。據(jù)稱,該技術填補了國內空白,達到國際先進水平,使中國石油在這個領域擁有了具有自主知識產權的新工藝技術,ABS整體生產技術水平邁上一個新臺階。
大慶石化總廠于2004年自主研發(fā)成功'小粒徑PB聚合、附聚、高膠接枝技術',ABS裝置規(guī)模由年產5萬噸增加到10.5萬噸,但接枝聚合單元反應時間為7.5小時,與世界先進水平相比存在一定差距。為了提高ABS裝置產量,降低裝置能耗和生產成本,向世界先進水平看齊,該廠針對如何縮短接枝聚合反應時間進行了大量研究和開發(fā)。在不改變裝置現(xiàn)有設施和凝聚、干燥、摻混造粒等工藝及操作條件的前提下,科技人員選擇新型氧化—還原體系,優(yōu)化乳化劑種類,不斷篩選適宜的聚合反應溫度和攪拌強度等操作控制條件,采用同一批附聚膠乳進行了47批次接枝聚合試驗,最終確定了6小時接枝聚合配方。
這項技術的成功應用,不但使接枝聚合單元產能提高36.4%,而且將ABS整個裝置產能提高了7.14%,每年可增加銷售收入3696萬元,增效993萬元。同時,年可降低生產成本116萬元,為該廠裝置將要進行20萬噸改造減少了2套接枝聚合系統(tǒng)的建設投資,價值2000萬元。新工藝還進一步改善了產品質量,特別是在降低產品黃度方面有明顯效果,有望提高大慶石化總廠ABS的市場競爭力。